基于中国南方电网有限责任公司发布的《刀闸位置双确认技术实施规范(试行)》,根据子站与主站协同架构,提出一种调度自动化主站系统刀闸位置双确认功能的实现方案。通过设计多场景信号处理逻辑、辅助判据合成机制及遥控过程双确认策略,同时引入合成任务执行状态标记、时限门槛、双确认使能等关键技术,解决了传统刀闸位置判断中存在的信号误判、状态不一致等问题。实验表明,该方案能有效提升刀闸状态判断的准确性,降低误操作风险。
针对某风电场风力发电机组的偏航对风偏差问题,通过分析风电场数据采集与监视控制(supervisory control and data acquisition,SCADA)数据,结合智能化与大数据技术,提出一种基于分仓回归的偏航偏差量化评估方法。该方法基于风机爬坡工况数据,利用支持向量回归(support vector regression,SVR)对数据进行清洗,并采用分仓技术对偏航偏差进行定量分析。分析发现某风电场部分风机存在对风偏差问题,部分风机偏差达到10°以上。通过进一步对全场风机进行评估,识别出10台风机存在明显偏航偏差,由此导致发电量潜在估计损失达3.35%。结合风电场的评估结果提出新增风向仪、密度仪及采用动态修正技术等措施以提升风机发电效率。
为解决当前高压输电线路巡检中载人直升机成本高、无人机续航短且缺陷识别精度有限、传统人工巡检效率低等问题,开展无人机与智能机巢在输电线路巡检中的应用研究,研发输电线路高精度自主巡检智能机巢系统,开发动态路径规划算法,优化机巢智能充电、定位与泊机引导、任务发布与报告收集、数据存储与预处理4个关键模块,并通过现场部署与任务执行,对系统性能进行测试。结果表明,该系统能够显著提升巡检效率、缺陷识别率及作业安全性,并降低运维成本,能够为输电线路高效巡检提供可靠技术支撑。
利用外观形貌分析、扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)形貌分析、力学性能测试、化学成分分析及显微组织检测等方法,对断裂的循环水泵轴进行了系统失效分析。结果表明,该泵轴轴颈变截面加工不规范,根部存在车削凹槽,导致轴径变截面产生较大应力集中。泵轴加工阶段未进行调质处理,泵体金相组织为网状铁素体+珠光体,致使材料强度及韧性下降,对裂纹敏感性显著上升。在运行过程中,裂纹在轴颈变截面处的车削凹槽(应力集中区)萌生,以疲劳裂纹形式扩展,最终引发泵轴发生高周低应力疲劳断裂。建议优化轴颈变截面过渡结构,加强对循环水泵轴热加工与热处理的验收控制,选用组织与性能良好、力学性能合格的泵轴材料,并在运行过程中加强对因机组负荷频繁变化引发的轴体损伤检查,避免类似断裂失效故障再次发生。
传统电力工作票风险评估依赖人工判断,易出现风险识别遗漏、评估效率低下等问题。为降低电力作业安全事故风险,构建精准、高效的大语言模型风险预警系统尤为必要。针对大语言模型在电力工作票风险预警中存在的响应速度慢、高并发请求处理能力不足的挑战,提出了一种基于分布式内存对象缓存(Memcached)的匹配缓存方案,以优化电力工作票风险预警的运行速度。该方法在服务器端维护高频响应结果缓存,并结合Simhash和余弦相似性算法进行优化,以高效匹配和过滤缓存中的预测结果,从而快速响应用户请求。研究结果表明,该方法能够显著提高电力工作票风险预警的运行速度,有效解决高并发处理的难题,在电力运维领域具有重要的应用价值。
在我国能源转型与“双碳”战略实施背景下,构建以可再生能源为主的新型电力系统已成为能源领域的发展重点。内蒙古自治区凭借丰富的绿电资源、广阔的市场前景及良好的技术培育环境,成为新型储能产业发展的重要阵地。从2021年起步阶段到2024年规模化发展阶段,装机规模逐年提高,产业链体系从无到有,产业快速发展。梳理了内蒙古自治区新型储能产业的发展阶段与核心特征,阐述了政策支持现状,分析了产业发展面临的主要问题和挑战,并针对性提出推动新型储能产业高质量发展的对策建议。
针对当前燃煤电站配煤掺烧模式下煤种多样性和煤质差异性较大的问题,提出一种考虑混煤煤质特性的可解释碳排放量预测方法。首先,综合考虑混煤煤质的线性与非线性特性,采用线性回归与极端梯度提升树(eXtreme gradient boosting,XGBoost)算法分别对混煤的低位发热量、飞灰含碳量进行预测;其次,将混煤煤质特性与机组实际运行特征相结合,建立基于Informer网络的碳排放量预测模型;最后,通过SHAP算法对模型进行可解释性分析,为后续的运行调整提供参考。以某在役1000 MW超超临界机组为对象进行验证,结果表明,与其他方法相比,考虑混煤煤质后的碳排放量预测模型的精确性大幅提高,且基于SHAP理论的模型可解释方法与实际生产规律一致。
为优化变压器选型与成本控制,首先,采用全生命周期成本(life cycle cost,LCC)理论和逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法,基于多项变电站工程变压器数据,探究变压器LCC构成及电压等级、接线方式、冷却方式等7项影响因素,对影响因素进行加权评估,并计算变压器LCC的各分项成本;其次,通过控制变量法量化电压等级等4项关键因素对变压器LCC的影响,探究关键因素对变压器成本机制的耦合效应,确定35 kV、220 kV及330 kV变压器LCC最低方案。结果显示,电压等级显著影响变压器LCC,接线方式与冷却方式对其的影响也较大;各分项成本在LCC中的占比保持相对稳定;单因素影响下,电压等级越高,变压器LCC越高,而是否为智能变压器对短期成本影响较小,长期来看智能变压器更具经济性。
换热器作为熔盐储释热系统的重要设备,其设计合理性直接影响熔盐储释热系统的运行效率。将熔盐-水换热器的设计计算应用于火力发电厂的储释热系统,采用对数平均温差法开展熔盐-水换热器设计,并将计算结果与相关文献数据进行对比,结果吻合较好。在此基础上,采用最大流速设计方法分析该换热器在中高温工况下的换热性能,结果表明,当熔盐进口温度升高30 K、流量增加40 m3/h时,总换热系数分别提升4.35%和31.41%;当壳体内径增大0.5 m时,总换热系数降低3.74%;当管内径增大17 mm时,总换热系数提升32.19%。研究结果可为熔盐-水换热器的工程设计与性能优化提供理论参考。
以某300 MW抽水蓄能机组调速系统中的电力系统分析(power system analysis,BPA)模型为对象,适度简化调速器、电液伺服机构、水轮机模型,构建孤网模式下调速系统的线性化数学模型。然后通过分析开环传递函数零极点和闭环根轨迹,研究PID控制参数对调速系统稳定性及动态控制性能的影响,并整定出一组合理的控制参数。最后,通过孤网模式下机组功率阶跃响应仿真对整定参数和出厂参数的控制性能进行对比,仿真结果表明,整定参数可有效提升机组调频能力与系统稳定性,进而证明了利用根轨迹分析和整定机组调速系统孤网模式控制参数的合理性。